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薪火长传(贰)丨三色三味品四十载焦香路

薪火长传(贰)丨三色三味品四十载焦香路 首钢京唐
2025-08-13
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渤海湾,一座现代化钢城巍然矗立,一群钢铁人用热血书写传奇。

二十载山海交响,二十度春秋更迭。从2005年曹妃甸滩涂的创业号角,到2025年智能工厂的科技蓝图,首钢京唐人传承和发扬首钢精神,开拓创新,争创一流,在改革浪潮中淬炼初心,于时代长卷里谱写新篇。

《薪火长传》邀您共览:一铲沙土奠基的强国征程,万家灯火映照的奋斗史诗。


当渤海湾的浪尖被晨曦晕染成一片金色,京唐焦炉在霞光照耀下巍然挺立,宛如钢铁脊梁般守护着这片充满希望的热土。四十载春秋更迭,有这样一位老钢铁人,他忙碌的身影穿梭于焦化的每一个角落,用平凡而坚定的步伐,丈量出生命的厚重与坚韧,以钢铁人的执着与热忱,见证了焦炉从荒芜到辉煌的涅槃重生。今天,让我们走进他的故事,聆听那炉火中锻造的青春与热血,品味属于他的峥嵘岁月。

赤焰·灼灼初心路

2007年早春的曹妃甸,海风裹挟着沙粒在空中呼啸。王贵题踏着零星的水泥桩走进这片滩涂时,心中却燃着一把火。

他蹲在风口咽下混着沙粒的冷饭,目光却始终望着国外引进的7.63米焦炉设计图——这是当时世界顶尖的焦炉技术,也是首钢京唐的“命脉工程”。外方的严苛标准如同横亘在前的蜀道:耐火砖排列误差不得超过毫米级,灰缝饱满度必须达95%以上。“这不是刁难,是标准。”王贵题用粗糙的手指丈量砖缝时告诫团队,“要让人家瞧得起,先得把活干到极致!”他带着施工队伍严格按计划推进砌筑工作,用激光校准仪反复测量,最终让严谨的德方技术人员竖起了大拇指。

真正的考验却在烘炉阶段。外方专家因故缺席,价值数十亿的焦炉面临瘫痪风险。“咱们自己来!”王贵题扯开被汗水浸透的工装,带着刘永国等骨干连夜攻关,对烘炉设备的加热系统、燃烧控制系统等设备逐一调试。当焦炉第一把火在A段台熊熊燃起时,王贵题的眼睛里映着跳动的焰光,恍惚间竟分不清是炉火还是泪光。烘炉后,焦炉转地下室加热时,又遇到了难题。为确保焦炉在正常加热状态下的稳定运行,外方技术人员提出增加40天热态工程调试,这期间不能使用自产焦炉煤气进行加热。外援气体加热意味着,现有焦炉地下室喷嘴等设施与其不匹配。困难面前,难不倒他。通过多方调研、反复研讨,王贵题决定尝试用天然气加热,这在当时并无先例可循。他们根据天然气的特殊燃烧性,通过对喷嘴重新制作、改进140余个节流孔板等方式,保证了40天热态工程的顺利调试,为后续焦炉的稳定运行奠定了坚实基础。

2008年8月13日,王贵题紧攥对讲机,发出“装煤”指令,A焦炉装煤试生产。当承载着期待和使命的第一炉赤红焦炭顺利推出时,他心中更加坚定:“今日焦炉涅槃,此生无憾。”次年,焦炉工程获得国家优质工程“鲁班奖”,成为中国焦化史上第二座获此殊荣的丰碑。这味道,是创业的辛辣,是风沙中淬炼出的钢铁意志。


新绿·破茧转型路

2020年盛夏,时值公司环保创A紧要关头,焦化人“横下一条心,誓要创A成功”,实现自主减排新路径。王贵题勇挑重担,带领队伍向目标冲锋。可酷暑、交叉施工像大山压来。他仰头盯着1800余米的露天输煤皮带,这是块难啃的“硬骨头”,必须全部封闭改造。彼时,焦化厂区地表温度达40多度。“这鬼天气,热得皮带都能煎鸡蛋了!”现场不时传来抱怨的声音。

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为鼓舞职工士气,也为赶工期节点,王贵题直接住在施工现场,每晚组织工程推进会,对遇到的棘手难题,逐个攻关。“通风设备的位置还得再调整,不然会影响整体效果。”他指着图纸,与大家讨论每一个细节。三个月的奋战后,露天皮带全部封闭改造完成。同年11月,焦化被评为环保绩效A级企业,赢得了新的发展优势。2024年,焦化在新A级提标中顺利通关。

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提起焦化构建起的循环经济产业链,王贵题更是自豪满满:“咱们焦化产出的每一种产品,都不会成为废料出厂,真正做到了‘吃干榨净’。”走进厂区,先进的环保设施与整洁的道路相映成趣,宛如一幅美丽的工业画卷。“绿色不是负担,是未来的饭碗。”王贵题说。这味道,是空气的清新,是生态焦化建设的生动写照。


深蓝·永动智造路

王贵题向来是个心里藏不住“事”的人,有问题就必须解决它。

2015年的汽轮机房闷热如蒸笼,王贵题紧盯着负78千帕的真空度数据,像盯着一道“生命线”——干熄焦发电效率每降低1%,全年就得白白损失上千万。这可等不了!他迅速组建攻关团队,锁定汽轮机负压段系统、凝汽器本体等四个方向展开调研。历经近半年的数据收集与分析,他们梳理出优化水质管控等21项攻关要点,并实施了电化学除垢等30余项措施,但效果仍不显著。

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王贵题不服气,带领团队一次次复盘、深入分析,不放过任何一个可能的细节。终于,他们发现提高凝汽器换热效率是破解难题的关键所在。团队尝试采用增加循环水二次滤网、酸洗铜管等方法,真空度确实有所提升,达到了负87千帕,但距离理想状态仍有差距。就在大家感到有些迷茫的时候,一次现场分析带来了转机。他在复杂的设备中捕捉到了关键信息,敏锐察觉到凝汽器换热铜管较厚且易结垢,导致循环水流速慢,进而影响了真空度。“拆!”他力排众议、果断拍板,“把整个凝汽器铜管全换成不锈钢的。”这一决定,在当时看来无疑是冒险之举,但他自己心里清楚,只有大胆创新,才能突破困境。

为了避开对生产的影响,团队发明了“抽屉式”分段检修法,这就像给汽轮机做“微创手术”。经过大家不懈努力,3900余根管道更换完毕后,奇迹出现了,真空度较攻关前提高了16千帕,两台机组年增效1500余万元。这场持续三年多的攻坚战终于取得胜利。汽轮机在不断技术创新实践中,逐渐实现了安全稳定高效运行,效率达到了最佳状态。累计增发电量约3.5亿千瓦·时。这成功的味道,是遇到难题决不放弃的坚韧,是技术创新带来的强大动力,更是他们破解难题的智慧法宝。


炉火不熄 焦香永续

四十载春秋流转,王贵题仍习惯清晨巡检。当他驻足在智能中控大屏前,跳动的数据流勾勒出焦炉的“生命体征”。

即将退休的他,总爱站在观火孔前,看火焰在格子砖间起舞:“这些炉子,就像我的孩子。当年把它们亲手筑进大地,如今要把这份焦香永远留在血脉里。”让奋斗足迹酿成一杯醇厚的岁月之酒,第一口炽烈,是创业的辛辣;第二口回甘,是创新的清冽;第三口悠远,是创优的绵长。

END

文字 | 刘仁娟

校对 | 杨立文

审核 | 王萍 杨景

 出品 | 首钢京唐融媒体



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首钢京唐钢铁联合有限责任公司官微。这里是梦开始的地方,感受铁的温度,挺起钢的脊梁,欢迎来到钢铁梦工厂!
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