在焦化干熄焦作业区,有这样一位“90后”班组长,他以扎实的专业知识、勇于创新的精神和强烈的责任心,从初入职场的新人成长为金牌班组长,他就是筛焦兼除尘岗位乙班班组长于志斌。
2018年,大学毕业后,于志斌入职公司,开启他的“追梦之旅”。当他真正面对那错综复杂生产现场和嗡嗡作响的设备时,瞬间感到迷茫。李建群师傅看出了他的心事,拍着他的肩膀鼓励道:“小于,凡事要做好都必须认真对待,光有理论知识还不够,这实践里的学问都得在汗水里泡着。”
入职第三个月的一次夜班,李师傅安排于志斌记录除尘设备的运行数据。当对讲机里传来呼叫时,他着急地瞥了一眼数值便记录下来,随后就转身去忙其他事情了,完全没注意到身后默默观察他的师傅。下班交接班会上,李师傅拿着记录本径直走到于志斌面前,脸色格外严肃地说:“一号筛焦前轴温度,跟你写的差了3℃!” 于志斌心虚极了,瞬间涨红了脸。师傅接着说:“别小看这些数据,它们背后可能是轴承缺油、部件磨损的信号,轻则加剧设备损耗、缩短使用寿命,重则导致轴承抱死、设备停机!记录数据不能凭印象、图省事,一定要认真对待这第一手数据,它们就是设备的‘体温表’,半点都马虎不得!”从那以后,于志斌彻底改掉了粗心浮躁的毛病,扎实精进自己的工作,不断向内生长,向下扎根,快速成长起来,在岗位技能竞赛中获得第一名的好成绩。

时光飞逝,2023年,于志斌多了一个新身份——筛焦兼除尘岗位乙班班组长。得知消息时,他既激动又忐忑,暗下决心一定要当好班组长,不辜负领导的期望和同事们的信任。
在工作中,于志斌始终把安全放在第一位。为了让大家绷紧安全这根弦,他结合岗位实际、查阅资料并借鉴优秀经验,创新提出“521班组安全管理法”。其中,“5”是班前会5分钟案例分享。每次班前会,他会精心挑选典型的安全事故案例,和大家一起分析原因、总结经验教训,敲响安全警钟,提高大家的安全意识。下班班会时,他会组织“我自省”活动,引导大家反省当班是否存在遗漏、操作优化等问题。起初大家不好意思开口,但在他的鼓励下,逐渐坦诚面对问题,积极分享经验教训。“2”是周安全活动采用“理论学习+模拟演练”模式。让大家先学习理论知识,了解安全事故应急处理方法和流程,再进行模拟演练,提高班组职工事故应急处置能力。最后一个“1”是推行“提报隐患与奖励挂钩”机制。每月根据班组人员提报的隐患条数与质量进行综合评比,选取最优人员给予奖励。这些举措提高了大家的综合能力,激发了参与热情,营造出人人争做“安全员”的氛围。2025年,该班组发现并处理安全隐患30余项,为生产筑牢班组安全防线。

在日常工作中,于志斌坚信现场是破解问题的法宝,创新源于实践和责任心。有一次,在日常动火作业时,他发现皮带机头溜槽缓冲斗检修是个让人头疼的难题。溜槽内部空间不足一米,检修人员得弯腰屈膝钻进去作业,操作不方便,检修效率低。尤其是夏天作业时,里面热浪袭人,检修人员的工装很快被汗水浸透,存在中暑等风险。看着检修人员辛苦的样子,于志斌的心里十分难受,迫切想解决这个难题,提高检修效率,避免风险作业,让检修人员“减负”。
于是,他查阅大量相关资料,希望能从书本中找到一些灵感。同时,他还组织大家进行“头脑风暴”,鼓励大家畅所欲言,提出自己的想法和建议。有人提议“让缓冲斗拆下来修”,有人建议“加个悬挂装置”。经过激烈的思想碰撞后,他们整合建议,通过不断尝试、改进,最终形成了“悬挂式缓冲斗方案”,即将缓冲斗设计成可拆卸式,并配备备用件轮换。这样损坏的缓冲斗可直接摘下集中检修,检修时间从6小时缩短至1小时,效率提升约80%,每年节省人工等成本约5万元。检修人员再也不用闷在“烤箱”里作业,既安全又高效。当看着检修人员轻松地维修着新的缓冲斗时,于志斌心里充满喜悦,深刻体会到创新的力量和责任的重要性。
七年时光转瞬即逝,于志斌扎根一线,默默坚守,经历困难挑战,收获成长进步。未来,他将不忘初心,带着梦想继续前行,不断强化管理智慧和奋斗精神,争做有追求的班组长,带领班组为公司高质量发展贡献力量。
文字:刘仁娟
审核:王萍 杨景
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