氟碳三代产品供大于求,原料价格不断趋高,市场行情低位徘徊……怎样在核心产品市场竞争白热化形势下生存与发展?坐落在渭南蒲城的陕西基地给出了这样的答案。
引导全员参与发挥“1+1>2”效应,以降低成本实现利润最大化,以优化质量提升顾客满意度,以创新增效树立创新意识……近年来,陕西基地降本增效工作如火如荼开展。全力以赴做“加法”,狠抓项目做大增量;坚决压实做“减法”,降低成本减轻负担;多措并举做“乘法”,多管挖潜乘出动力;排忧解难做“除法”,破除瓶颈解决难点。
一系列“加减乘除”法,为陕西基地可持续发展打下坚实基础。
保“质”降本,心中有“本”
“别看一个金冷小罐才省几毛钱,一年就能省数百万”。
在采购人心里,降本增效是一种责任、一种精神,更是一种境界。
多年来,陕西基地供应链部一直在降本增效的路上不断摸索、前行,已经在小罐外包装纸箱厚度、印刷颜色等方面小试牛刀,成果颇丰。在当前严峻形势下,供应链部又将目标聚焦到金冷小罐包装上,并通过充分市场调研,大胆提出金冷小罐材质优化的方案。
目前市场上的制冷剂小罐普遍采用纯铝罐,对罐体材质进行优化对业内人来说“想都不敢想”,但在调研中,发现某品类铝罐包装加入合金后轻巧又坚固,陕西基地供应链部便吃起了“头口水”。在与小罐供应商沟通后,双方一拍即合。
初定材质、启动技术认证,供应商同步在生产线上“磨合”小罐设计参数,罐体优化工作如火如荼开展起来。但当时,国内还没有一家工厂能生产铝合金材质小罐的同类产品,加上铝合金硬度大,模具磨损率高,第一阶段试验小罐报废率非常高,小罐供应商打起了退堂鼓。供应链部及时察觉、数次沟通,协同质量部通过反复测试,将更加缜密、完整、科学的测试数据反馈供应商,消除了供应商的顾虑。双方不断调整工艺参数和设备保养周期,并将小罐材质优化作为年度课题研究。半年后,铝合金小罐试制成功,新包装市场反馈好,一年为陕西基地节省数百万元。供应商更是以此为招牌,收获了全国首家铝合金小罐供应商的美誉。
“真正的降本一定来源于你的前端设计”。供应链部的“降本增效”理念已超越了传统的采购概念。这几年,陕西基地低值易耗品“降本”工作更是再借“设计”东风。通过优化纸箱规格,控制产品包装印刷套色次数,更改耗材松木托盘形式、优化改进产品箱塑封膜和缠绕膜,每年同样节省费用达数百万元。
“质”在必得, 见行见“效”
质量部反复筛选项目议题,把挖潜的范围从部门内部控制成本延伸到支持协助车间共同增效,最终确定了 13个提质增效项目。在实施过程中,每周一跟踪,每月一总结,不断优化方案,成效显著。
钢瓶在周转中涉及车间、客户、物流方等多方操作,不仅损坏责任难界定,损失追责难,还会产生不小的钢瓶损耗费用。虽然属于合理损耗,但质量部硬是怀着“一分钱都要省”的理念,想方设法降低钢瓶不良率。协同执行部、销售部,观察现场,走访客户,组织讨论,梳理出“易损”环节,制定了钢瓶装卸机交接流程,一系列组合拳使钢瓶不良率逐步下降,钢瓶帽的变更更是实现降本增效的一记重磅。
一年前,质量部在检查流转钢瓶时发现,钢瓶内本该留存的气体竟已“跑”光,处于负压状态,需要通过氮气吹扫、物料置换,检验测试等处理才能确保钢瓶正常使用,而处理一个钢瓶的成本在100-200元不等,多达6000个的流转钢瓶,成本损耗不是小数目。
为此质量部协同执行部成立QC小组,并和客户成立联合攻关小组,共同查找原因。客户操作时未关紧包装阀门、物流人员提货时无法做到逐一检查……这些问题逐一改善后,“不合格”却仍在持续,问题到底出在哪里呢?
此时,钢瓶帽进入质量部同事的眼帘。原来60公斤级钢瓶所配的钢瓶帽重达3公斤,在运输过程中容易松动。钢瓶帽一松动,碰撞包装手柄,导致手柄松动,钢瓶内气体就“逃逸”了。
如果不加盖钢瓶帽是不是就能解决这个难题?为此,质量部一边查询压力容器法律法规,一边反复验证钢瓶不加钢瓶帽的安全性,终于制定出科学的“去帽”方案。去掉钢瓶帽之后,客户和物流人员一眼就能看见包装阀门状态,交接环节高效、顺畅,气体“逃逸”得到有效改善,大大节省了钢瓶后续处理费用。
“智”存高远,“效”傲世界
经过20多年成熟的生产工艺及标准化作业的积累,HFC-134a装置的工艺和技术改善想法在新厂搬迁时全部实施,看到其他车间陆续提交了项目改造方案,一车间会议室的每个人面面相觑。
“不用慌,大家反向思维,走出‘舒适圈’,用光脚奔跑才知道地面硌脚的方式去思考,想想我们车间还有哪些优化空间?”。一车间张磊的话瞬间让大家沉下心来。
成本方面,一车间开始对往年的单耗、能耗、低值易耗等数据进行逐项对比,经过模拟计算发现,优化分离塔温度参数,可以减少运行的能耗,该项目实施后,车间蒸汽用量气耗降低19%,年节省成本约100多万元。在对主装置耗电设备进行梳理时,一车间发现部分传动设备设计富余量较大,存在优化空间;冷媒系统与工艺设备运行温度有优化空间;循环水供应压力、供应量存在浪费,有优化空间……为此,车间特别成立QC小组进行分析,并落实行动项使用A3报告跟踪。通过对大功率传动设备的改造,对制冷机组控制进行调整优化,最终HFC-134a主装置电耗下降14%,年节约电费数百万元。车间在工艺、设备、生产运行成本等方面取得显著成效。
2023年,陕西基地各部门共计提出64项提质增效工作,其中产能提升类5项、费用节约类20项、技术优化类32项、开拓增项类5项、流程优化类2项。这些工作,有的持续改进现有工艺技术,从根本上降低物耗、能耗;有的通过优化销售结构,持续提升高毛利客户份额;有的发掘出新的应用场景,实现新客户开发……它们不仅为企业当期经营提供助力,更是为陕西基地未来高质量发展蓄势聚能。
风好正是扬帆时,不待扬鞭自奋蹄。陕西基地人切切实实做了一本“加减乘除”提质增效账。
文字 | 李红霞,上虞基地叶素云,张雷、王欢、任婷、冯永超,浙江新能源朱雪琼,上虞基地张文超
编辑 | 马生霞
审核 | 王刚 王志超

