6月28日,随着一个个集装箱在北集司1H堆场精准落位并平稳堆放,标志着1H堆场新建箱角梁工程项目顺利竣工。通过箱角梁将集装箱整体抬升至距地面30厘米的高度,从根本上攻克了堆箱区因地质条件下沉导致雨天积水,从而引发的吊装对位难、远控设备箱角线识别受阻、货柜易损等系列难题,为北集司推进自动化、智能化改造提供了关键性支撑,显著提升了码头作业效率和安全性。
地基沉降成远控操作“拦路虎”
1H堆场作为北集司首批实施远控改造的轨道吊自动化作业堆箱区,长期受地下厚淤泥层影响,地基发生不均匀沉降。经测量,该区域箱区与车道最大沉降差达30厘米,由此引发积水扩散、箱角线变形等问题,致使远控设备的“眼睛”——视觉识别模块频繁失效。这种情况不仅造成集装箱堆码倾斜,更形成了具有连锁反应风险的"多米诺骨牌效应"安全隐患,严重威胁远控作业的精准度和运行安全。
新建箱角梁标本兼治“顽疴旧疾”
面对此“顽疴旧疾”,北集司工程技术部迎难而上,组织技术骨干开展深度攻关。在对“翻修联锁块”、“PHC桩+箱角梁”、“纯箱角梁”三种方案进行反复论证,从施工周期测算到材料成本分析,从地质适应性评估到长期稳定性验证多维度比选后,最终锁定了“加建箱角梁”这一最优解。该方案通过箱角关键受力路径建设高强度的梯形混凝土梁,形成稳固的“骨架网络”,有效实现荷载分散与沉降控制,大幅提升堆场整体承载能力的同时消除箱区积水淹没箱角线隐患,保障轨道吊远控系统精准识别与规范堆码。
该项目自4月初正式启动,历时2个月高效完成48条箱角梁施工任务。为确保这项关键工程万无一失,工程技术部严格筛选具备专业资质的施工合作单位,确保施工团队实力达标、技术过硬。同时,对施工全过程实施精细化监督管理,严格把控48条箱角梁施工的每一道工序,确保其完全符合设计规范及技术标准要求。
新建成的箱角梁犹如一根根深深嵌入堆场地基的"定海神针",以其卓越的稳定性和承载能力,成功根治了1H堆场的“顽疴旧疾”,解决了自动化远控改造操作的“拦路虎”,其技术路径和项目管理经验,也为北集司后续类似地质条件下的堆场建设和改造工程提供了可复制、可推广的宝贵范本。
文图丨叶骏秀 莫宇槐
编辑丨叶骏秀
编审丨综合部

