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what?国内首套装置安全稳定运行突破三个月
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what?国内首套装置安全稳定运行突破三个月
延能化
2020-03-08
1
导读:延安能化公司国内首套轻油加工装置首次连续运行三个月。
近期,
延安
能化公司在持续抓好疫情防控工作的同时,积极贯彻集团“战疫情、保供应、稳增长”的安排部署,克服诸多不利因素,确保各装置安稳长满优运行。
截至3月8日,该公司国内首套轻油加工装置首次连续运行三个月,乙烯产量2.2万吨,丙烯产量1.79万吨,双烯收率从原来的43%提升至50%以上,虽还未达到设计值,但也取得了该装置自原始开车以来的新突破。
该装置采用国外引进技术,属国内首套,技术含量高、流程复杂、操作难度大。自开工以来,受原料性质变化,催化剂性能未达预期;反应油气急冷器结焦影响,装置无法长周期满负荷运行,双烯平均收率一直维持在43%左右,远远低于设计保证值59.5%,装置经济性大打折扣,影响整个项目的物料平衡。加之操作过程中无可借鉴经验,参数均需在不断摸索中来调整,大大增加了操作过程中的不确定性。
面对存在的各种技术难关,延安能化公司上下高度重视,针对装置长周期运行
及提高双烯收率成立科技攻关小组,多次与
专利
商、设计院、专家分析讨论,
成功实施了反应油气急冷器后增加油急冷器等多项技改,再生器稀相超温、反应油气急冷换热器结焦导致出口超温等问题均得到有效解决,且油气急冷器已经连续运行近5个月,为装置长周期安全运行提供了有力保障。
工人对P301进行盘泵
“我们通过对不同性质的原料进行优化配比,及时调整与之相应的操作参数,合理控制反应深度,精心操作裂解炉等措施,使双烯收率从起初的43%提高至50%以上,逐步向装置收率达到设计值目标迈进。”轻油加工中心副经理苏涛告诉记者。针对职工操作技能问题,该中心先后组织职工外出培训2次,并在中心内部积极开展“六比一创”
活动
,通过实行师带徒、岗位大练兵等方式,在班组中形成比、学、赶、超、帮的良好氛围,不断提升全员操作技能。
工人正在跟内操联系调节阀门开度
“当时我选择到ACO中心,也是被国内首套装置所吸引,就是为了学习新的、先进的技术,锻炼和提高自己。”该中心职工李东阳说到,“在开车过程中我跟着领导、跟着师傅们学到了很多,记得有一次因为催化剂跑剂严重,燃料油泵及油浆泵不上料,导致转化不得不切料,中心领导接到
报告
后立即赶往现场安排指挥,要求工艺气压缩机停机,其他单元保压保液,随时为转化进料做准备。为减少火炬系统排放量,降低损失,中心领导连夜召开专题会,讨论制定抢修方案,在随后20多天的抢修过程中,中心领导放弃休息
时间
,放弃与家人团聚的时间,白天黑夜奔波在装置现场督促抢修进度,最后通过实施更改稀释蒸汽与过热蒸汽比例等一系列措施后,二次开工未发现明显跑剂现象。我想这就是对延长石油‘埋头苦干’企业精神最好的诠释了吧。”
轻油加工中心经理张志堂说到,“截至目前,装置运行平稳,不断刷新着运行记录,同时,我们在保证装置稳定运行的前提下,利用自产轻烃替代部分外购燃料油,节省外购燃料油用量,并通过调整操作来20wt%新鲜碱液用量,目前20wt%新鲜碱液注入量已从设计的1.3t/h降至0.5t/h,日节省新鲜碱液约19吨,初步达到了降本增效的目的。我们ACO装置是国内首套,虽然开车过程极其艰辛复杂,但是压力和机遇并存,相信在公司的大力支持下,在全体干部职工的团结协作下,通过优化操作,精细管理,埋头苦干,攻坚克难,一定可以实现第一阶段连续运行6个月的目标,为公司实现年度生产经营目标递交满意的答卷!”
据了解,该装置是国内首套烃类催化裂化装置,其特点在于改变了以往高温蒸汽裂解的工艺路线,采用催化反应技术,在低温条件下,生产乙烯、丙烯等高附加值原料,降低了能耗及CO2排放。
作者丨李晓军 刘蓉蓉
本期编辑丨李晓军
【声明】内容源于网络
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