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烯烃聚合中心:小技改结出“效益果”
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烯烃聚合中心:小技改结出“效益果”
延能化
2020-11-30
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导读:记者从延安能化公司聚丙烯装置获悉,在该装置近日开展的一次装置抢修工作中,聚合反应器顶部冷凝器隔离技术改造项目
记者从
延安
能化公司聚丙烯装置获悉,在该装置近日开展的一次装置抢修工作中,聚合反应器顶部冷凝器隔离技术改造项目显现成效,使得检修过程中的隔离置换工作比原设计减少约10小时,并节约了近15吨液相丙烯的排放量,据估算,该项目在此次抢修中为公司节约创效达70余万元。
聚丙烯装置反应器顶部冷凝器是控制整个聚合反应压力的核心设备,其正常高效运行是装置平稳生产及排产高融指、高抗冲等牌号产品的最根本保障。据统计,冷凝器换热列管总计达5000余根,其频繁的清洗及堵漏工作一直是国内外同类装置的“心病”。
“在装置运行过程中,冷凝器换热效率降低或列管一旦破裂,装置就需要紧急停工抢修,既耗时费力,又会造成丙烯的极大浪费。为此,装置技术人员认真讨论详细分析问题成因,并结合现场设备管道布局进行全方位研判,决定在反应器顶部冷凝器进出口增设双阀,并配置必要的安全设施对其进行隔离,最终达到缩短检修
时间
减少无效排放的目的。该项目在2019年装置大检修的时候完成改造,从这次抢修工作来看,改造项目取得了很好的效果。”该中心专业主管张波说。
今年以来,聚丙烯装置积极开展增收节支、降本增效工作,采取了一系列措施,如废催化剂桶的合理化处置、大小粒的回炼再加工及反应器平衡线吹扫改造等均取得了良好效果。烯烃聚合中心表示,将继续担当作为,施行精细化管理,不断优化装置运行,提高产品附加值,助力公司向高端化、差异化产品领域迈进。
作者丨王光云
本期编辑丨张保魁
【声明】内容源于网络
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