近日,记者在烯烃聚合中心了解到,PE装置丁烯洗涤塔顶部新增的排放气回收管线技改项目,降本增效成效明显。据统计,投运5个多月以来,增收乙烯776吨,节约成本约40余万元。

据了解,该项技改是将丁烯洗涤塔顶部排放气回收至MTO装置进行原料分离,排放气主要成分为聚合单元未参与反应的原料气,其中乙烯含量占比在50%以上,原设计为塔顶部分气相并入反应器或排至火炬,但由于该气相含有一定量的惰性组分,无法全部并入反应器,因此大量排至火炬系统。
为降低乙烯单耗,该中心成立PE装置技术攻关组,通过精心调研,多次取样分析气相组分,积极与下游装置对接回收压力、气量等条件,研讨方案可行性,最后决定在丁烯塔塔顶新增一条管线连接至裂解气总管,通过裂解气压缩机对排放气进行回收利用。
今年以来,烯烃聚合中心围绕公司“三比三提升”活动,以提升效益为中心,将降本增效作为重要任务,积极探索,主动开展聚丙烯装置增加切换气“跨线”、聚乙烯装置增加蜡造粒系统等多项技改项目,持续优化工艺,深挖装置潜能,全力以赴助力公司经营效益最大化。
作者丨张勇
本期编辑丨刘田


