凛冬已至,寒风萧瑟,抵挡不住延安能化人铿锵的步伐。11月30日,经过3个月的奋战顺利完成检修后,轻油加工装置一次开车成功。
压缩分离单元班长孟聪和外操赵鑫开启中压蒸汽大阀
为确保装置顺利开车,轻油加工中心提前编制开工方案并组织员工培训学习,对装置进行全面系统地安全检查,严格按照开工节点网格图,稳步推进气密试压、阀门和连锁调试、实气置换等工作。开车过程中,中心管理人员全部坚守现场,班组各工段操作人员紧密配合,精诚协作,精准调控工艺参数,保证开车安全顺利进行。

“此次检修是对装置的深度治疗,中心按照‘保项目、保进度、保安全、保防疫、保质量、保一次开车成功’的目标,提前落实检修人员、机具、材料,在各参检单位的通力配合下,更换了沉降器旋风分离器翼阀和丙烯塔A/B冷凝器,完成了油气急冷器E102清焦等检修项目96大项、218小项,为装置长周期稳定运行打下了坚实基础。”轻油加工中心专业主管黄海鹏介绍。

参检人员在作业现场席地而坐,匆匆吃完饭后迅速投入“战斗”
据悉,更换丙烯塔A/B冷凝器是这次检修中的重大项目,面临时间紧、任务重、交叉作业多、施工难度大等诸多困难,该中心管理人员和装备管理部、维保人员连续三天三夜吃住在现场,大家争分夺秒、日夜奋战,全程跟踪施工进度,严把安全和质量关,按时完成了丙烯塔A/B冷凝器的更换任务。

设备工程师王愿东在检修现场开展特阀实操培训
值得一提的是,该中心充分利用检修“窗口期”狠抓职工培训,抽调工艺、设备、安全技术人员担任讲师,采用“理论+实操”的方式,对全体员工进行轮岗培训。“这次培训把传统的‘灌输式’改为现场‘沉浸式’,将理论知识渗透到现场设备内部,还打破岗位限制,让我们学习了丰富的知识,增加了对全装置的了解,对以后的操作起到了指导作用。”压缩岗位内操王乐说。
目前,该装置运行稳定,各项参数正常,产出了合格的乙烯、丙烯产品,中心操作人员正有序提升装置负荷,建立全厂物料平衡。“我们将持续优化操作参数,进一步提高装置的自动化控制水平,不断提升双烯收率,为公司冲刺年度目标任务贡献应有力量。”轻油加工中心负责人苏涛说。


