奖励之星
专栏
乙丙橡胶装置检修完成投料开车后
聚合气相色谱中
氢气分压持续下降
此时聚合氢气进料调节阀
已经全开
胶液门尼仍居高不下
后处理产品不合格
均以协议品产出
贾生强回忆当时的情景时说道:
“当时看到数据异常,
心里就‘咯噔’一下,
多年的经验告诉我,
问题肯定出在气相系统,
必须争分夺秒找到漏点,
不然损失会越来越大。”
做出判断后
贾生强立即奔赴生产现场
现场机器轰鸣
各类管道纵横交错
他穿梭其中
对聚合、脱气单元与火炬系统相连的
安全阀、跨线、紧急泄压阀等
关键部位
展开了细致排查
他手持专业测温仪
沿着管道一处一处缓慢移动
眼睛紧盯测温仪上跳动的数字
同时
他还不时地将耳朵贴近管道
借助听棒
仔细聆听管道内传出的声音
认真辨别气流声是否有异音
经过3个多小时努力
贾生强终于精准锁定两处漏点
一是聚合蒸发气压缩机一级入口
紧急泄压调节阀存在内漏
另一个聚合蒸发气压缩机
二级排气安全阀副线手阀内漏
谈及排查过程的困难时
贾生强感慨道:
“管道错综复杂,
声音干扰大,
但排查问题依旧势在必行。”
在明确问题后
维保人员迅速
按照专业流程进行消漏处理
处理完成后
聚合气相色谱中的氢气分压
开始缓慢回升
2月17日凌晨
胶液门尼值恢复合格
乙丙橡胶产品质量快速恢复
成功由协议品切至合格品
快速提高了经济效益
此次故障的顺利解决
不仅优化了聚合反应操作
更为后续的生产操作
提供了科学依据
进一步保障了
装置生产效率的提升
以及产品质量的稳定性
鉴于贾生强
在此次故障处理中的优秀表现
获得公司生产专项奖2000元
作者丨杨文栖


