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电仪中心:东区仪表班组创新测量工具攻克气化炉热偶测量难题

电仪中心:东区仪表班组创新测量工具攻克气化炉热偶测量难题 延能化
2025-04-24
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导读:4月22日,电仪中心东区仪表班组凭借技术创新,成功优化气化炉热偶测量方法,解决了长期制约生产的一大难题。

4月22日,电仪中心东区仪表班组凭借技术创新,成功优化气化炉热偶测量方法,解决了长期制约生产的一大难题。

据悉,气化炉检修投料前,高温热偶的精确测量与制作是至关重要的环节。然而,由于煤浆的持续冲刷,测量口长度变得参差不齐,炉砖插入口也形成了楔形结构。此前,行业内普遍采用勾尺测量或安排人员进入炉膛拉尺测量的方式。但勾尺存在勾长插入受限、测量结果偏短的问题;而人员进入炉膛测量不仅需要搭建高达9米的脚手架,成本高昂、风险极大,而且受楔形口平面差异影响,经常导致热偶组装偏短,温度反应迟缓,甚至出现热偶偏差达200℃的情况,严重影响生产数据的准确性和生产安全。

为突破这一困境,东区仪表班班长李瑞与班员鲁志强研发出一款新型测量工具。该工具由φ50中空导向管、φ15导压管中间开孔卡杆及5米长拉绳组成。具体测量时,先将带拉绳的卡杆穿至导向管前端,随后把导向管插入测量孔,接着将拉绳向里穿入,卡杆离开测量管前端后便会自动打开。待卡杆打开,拉回拉绳,由于卡杆长度较长,能够精准卡在气化炉楔形口平面,从而准确测量出热偶的实际插入深度。测量完成后,先退出导向管,再拉动另一端拉绳,使卡杆变为垂直方向,即可顺利拉出卡杆,整个操作过程高效便捷且安全可靠。这款新型测量工具的投入使用,彻底改变了传统测量方式的局限,不仅实现了高精度测量,有效避免了受限空间和高处作业带来的安全风险,还大幅节省了脚手架搭建等成本开支。

此前,该班组就曾通过锁渣阀附件移位、引入手持气动扭力扳手等一系列创新举措,体现了班组立足生产实际、勇于突破的创新精神。


作者丨李瑞 鲁志强

编辑丨杨文栖
责编丨张保魁
审核丨任巍巍

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【声明】内容源于网络
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