3月26日19:00,甲醇制烯烃中心污水汽提塔抢修攻坚战提前10小时告捷,成功投入运行。
污水汽提塔内部11层塔盘及降液管因长期介质沉积严重堵塞,塔底淤泥堆积加剧了运行阻力。为精准解决问题,中心迅速成立专项工作组,制定“拆除更换塔盘、抽检通道板、高压水清洗塔盘、降液管、人工清理淤泥”四项核心任务,细化形成12步抢修流程,并提前与生产计划部、维保单位协同调配50余名检修人员,备齐高压清洗机具、盲板等物资,落实安全交底与风险预案,确保作业高效推进。
抢修过程中,团队以“安全+质量”双管控为主线,党员突击队冲锋在前。从切出进料、蒸塔退料到搭设脚手架、逐层拆除塔盘,每一个环节都严谨规范。技术人员全程驻守,对11层新塔盘安装精度实施“三查三验”机制,确保密封性、水平度达标;针对降液管结垢顽固问题,采用高压水枪与人工铲除相结合的“立体清堵”模式,清理结垢物。面对塔底污泥黏稠、异味刺鼻的恶劣环境,检修人员轮班作业,利用通风置换与防毒装备双重保障,连续奋战18小时完成淤泥清运,为设备“清肠排毒”。
通过科学统筹与高效执行,团队不仅提前完成任务,更实现关键指标全面优化:塔压差由抢修前的0.06MPa降至0.043MPa,净化水COD值稳定在320mg/L以内。
下一步,甲醇制烯烃中心将持续深化设备精细化管理,以更高标准筑牢安全生产防线,为企业高质量发展注入动力。
作者丨郭 倩

