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公用工程中心:脱盐水泵降温改造显成效

公用工程中心:脱盐水泵降温改造显成效 延能化
2025-07-25
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导读:7月高温天气持续,脱盐水站外供热电脱盐水泵轴承温度频繁超温,给设备平稳运行带来了安全隐患。

7月高温天气持续,脱盐水站外供热电脱盐水泵轴承温度频繁超温,给设备平稳运行带来了安全隐患。公用工程中心迅速行动,通过针对性改造,仅用1.5天就完成四台水泵升级,将轴承温度从80℃降至60℃,降幅达25%。截至7月25日,该设备已连续平稳运行一周,各项指标稳定,未再出现超温情况。

作为维系脱盐水外供流程的核心设备,该脱盐水泵采用“三用一备”运行模式。其稳定与否直接关系整个生产系统顺畅度。但受泵房空间狭小、设备密集影响,每逢夏季通风不畅问题凸显,导致泵驱动端轴承温度持续攀升至80℃以上。长期超温运行不仅会大幅缩短设备寿命、增加维护成本,更可能引发突发故障造成生产中断。

面对这一难题,中心设备组第一时间赶赴现场调研。结合设备结构特点与运行工况,经过反复研讨,他们制定出两套可行改造方案,以实际行动落实“解难题、保运行、促生产”的要求。经多方评估,最终确定采用“机械调整+强制散热”的双措并举方案。

在机械调整上,技术人员通过优化压盖间隙,将原有2mm厚的青稞纸更换为3mm厚,利用增加轴承串量减少摩擦生热,从结构上为降温打开突破口。强制散热方面,技术人员灵活运用现场废旧物资,采用DN15UPVC管线外接工厂风,将风源直接引至轴承座,通过直吹换热增强对流,大幅提升散热效率。这种“变废为宝”的做法,既省去了新增物资采购成本,又实现了精准降温,一举两得。

此次改造以低成本实现高效益,不仅快速化解设备高温隐患,更彰显了应对极端天气、保障生产稳定的责任担当。通过这“小投入、大成效”的实践,不仅降低了设备故障率,节约潜在维修成本,更为夏季生产平稳创效筑牢了设备根基。

作者丨张诚 刘培

编辑丨杨文栖
责编丨张保魁
审核丨张   伟

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