8月12日,电仪中心东区仪表班组自主完成的“脱盐水厂房硅表优化项目”顺利通过验收,预计每年节约成本十万元。
硅含量作为脱盐水系统关键指标,直接影响水质标准。此前,脱盐水厂房内4套硅表品牌混杂,导致备件库存压力大、试剂成本高,且频繁的设备倒换耗费大量人力。面对这些问题,仪表班组主动出击,他们以“少而精”替代“多而杂”,停用两套哈西硅表,集中升级两套Swan硅表,通过加装分流装置、优化程序,成功将单表测量流路从3路扩至6路,采用“一表多控”模式,仅用两套设备就完美实现了原有 4 套设备的全部功能。
经过15天的攻坚克难,班组成员全程参与管线布设与调试,确保了系统的稳定运行。项目投用后,备件种类减少50%,试剂消耗降低40%,年节约成本近十万元;设备倒换次数归零,每周节省8小时运维时间;品牌统一后,库存周转提速60%,故障率降至0.5%以下。班员马海宁感慨道:“现在一套标准走到底,干活顺心多了!”
电仪中心将持续聚焦设备优化、流程改进、成本控制等关键环节,不断探索创新方法与路径,以更多实在举措,为公司高质量发展注入强劲动力。
作者丨高凯 白亚琼


