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稳增长 提效益丨天然气转化合成中心劳动竞赛显成效

稳增长 提效益丨天然气转化合成中心劳动竞赛显成效 延能化
2025-09-05
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导读:自公司“稳增长、提效益”劳动竞赛启动以来,天然气转化合成中心坚持公司“平稳高效、以量创效、降本增效”工作思路,

自公司“稳增长、提效益”劳动竞赛启动以来,天然气转化合成中心坚持公司“平稳高效、以量创效降本增效”工作思路,以超额完成指标为目标,深耕工艺优化与参数攻关,全力推动装置产能提升与运行效能改善,为竞赛活动落地见效筑牢坚实基础。

聚焦工艺参数优化,实现能耗与效能双向突破。在确保原材料供应稳定的基础上,中心严格把控工艺指标,通过精准调节水碳比、降低转化炉烟气温度等措施,将转化炉炉管表面温度控制在更优区间。针对初期出现的转化炉出口工艺气甲烷含量上升问题,中心迅速成立技术攻关小组,通过技术交流、模拟计算、燃料气配比试验等手段,成功攻克技术难题。截至目前,吨甲醇综合能耗大幅降低,由优化前的最高1079.06kgce降至1075.62kgce,降幅达0.32%;转化炉出口甲烷含量从4.20mol%降至3.85mol%,甲烷转化率则从83.66%提升至 85.02%;通过优化调整,混合燃料气回收量显著提升,从设计值16151Nm³/h增至21000Nm³/h,每小时多回收4849Nm³,相当于节约4308.80Nm³/h的天然气(20℃)。

破解夏季生产难题,保障装置高效稳定运行。夏季高温天气,导致斜顶空冷器换热效率降低,且装置负荷较高,合成气压缩机透平排气压力涨至33KPa。为此,中心迅速制定应对方案,通过开展高压管束专业清洗、增加喷淋水降温等针对性措施,有效提升管束换热效率,成功将汽轮机排气压力降至28KPa以下,有效提高压缩机效率,高压蒸汽的用量节约5t/h。

精准管控生产指标,推动资源高效利用。中心持续优化工艺操作参数,建立精细化管控体系,严格控制合成新鲜气氢碳比、甲醇产量生产目标和产品氢气合格率等指标。通过优化反应条件,不断提高有效气产率及单程转化率,驰放气量降至70000Nm³/h-75000Nm³/h,最大化提高甲醇产量及氢气纯度,较优化前降低约12000Nm³/h,实现氢碳的高效利用。

强化对标攻坚管理,筑牢生产保障基础。在推进优化工作的同时,中心以对标攻坚为抓手,不断强化内部管理,严明工艺纪律,要求全员严格执行各项工艺规程、操作方法和安全操作管理规定,确保每一步操作精准无误;加强专业技术培训,通过案例教学、实操演练等方式,不断提升员工对异常工况的快速处置与规范应对能力,保障生产平稳运行;加强生产成本、产量目标、单耗指标控制、安全环保的管理,激发全员参与优化、主动作为的积极性。

下一步,天然气转化合成中心将以此为契机,持续深挖内部潜力,巩固现有优化成果,不断探索工艺技术与管理方法的创新突破,全力推动中心生产运行水平再上新台阶,为公司高质量发展贡献力量

作者丨黄   飞

编辑丨杨文栖
责编丨张保魁
审核丨任巍巍

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