近日,中心第二循环水系统在日常巡检中发现水面出现油花,化学需氧量(COD)、石油类含量等关键指标异常波动。循环水系统作为生产装置“血液”,中心以此次情况作为提升系统处理能力的实战契机,迅速启动专项优化响应机制。
中心快速组建由工艺、设备专业技术人员及药剂供应商构成的专项小组,开展多点位加密取样检测,确认影响水质的物质为轻质油类有机物,精准定位关联设备为E305换热器。经研讨,确定“药剂控制+置换强化+动态调控”的系统性提升方案。
药剂控制环节,根据核算精准调配药剂,投加剥离剂与分散剂实现油水高效分离;同步科学投加次氯酸钠,首日投加2吨、次日追加1吨,有效抑制微生物滋生,防范生物粘泥形成。置换强化方面,在保障主线生产稳定前提下,有序置换相关水体,优化旁滤反冲洗参数,将系统排污水量调整至40-60m3/h,加速各类影响水质的物质排出。动态调控中,当班班组每两小时反馈关键点位水质数据,以COD为核心监控指标,为药剂投加量与排污量的精准调整提供支撑。
通过系列科学举措,系统水质快速改善,COD最终稳定在约50mg/L的正常控制范围。此次实践充分验证了中心复杂水质工况下的综合处置能力,积累了宝贵调控经验。下一步,中心将总结优化做法,完善水质管控方案,强化全流程监测与预防性维护,持续提升系统应对复杂工况的适配能力,为装置长期安全稳定运行筑牢水质保障防线。
作者丨刘妮 刘培


