今年以来,烯烃聚合中心的一线职工们主动亮剑,坚持“平稳高效、以量创效、降本增效”工作思路,以“精准发力、小改实效”为抓手,用一个个接地气的“小切口”改造,破解了设备运行中的老难题,筑牢了装置安全运行的“大根基”。
淤浆泵补油:从“半小时折腾”到“秒级搞定”。14台进口淤浆泵的补油操作曾是“老大难”——2.5米高的水平补油管,登高操作有坠落风险,日常加油慢还可能造成漏液,检修换油得两人合作耗时近4小时。PE装置成立攻关小组,集思广益量身定制方案:在密封油罐立柱上加装手动补油泵,用软连接直连管线,无需焊接预制。改造后,补油仅需数秒钟,换油一人1小时就能完成,既省工省料,又彻底消除了安全隐患。
阀门穿“铠甲”:误触风险一键清零。挤压机厂房内的切粒水切断阀突出格栅板,位置开关一碰就可能导致装置非计划停机。巡检职工发现隐患后,主动现场勘测、讨论方案,给阀门加装专属防护罩。这层“铠甲”看似简单,却精准规避了误踩误触风险,为设备平稳运行上了“双保险”。
增设检修台:高空作业变“轻松活”。齿轮泵电机循环水过滤器位置高、有遮挡,清理需登高冒险,操作极不便。一线职工结合现场空间自主设计,量身打造专用检修平台。如今,一人10分钟就能完成过滤器拆卸清理,效率翻倍的同时,彻底杜绝了跌落风险。
据统计,烯烃聚合中心类似“小改造”数量多达150条,每一个“小改造”背后,是中心员工“发现问题、解决问题”的主动担当。下一步,烯烃聚合中心将持续深化“小切口”改造模式,向预测性维护延伸,让一线智慧持续转化为安全效能,为公司高质量发展筑牢安全屏障!
作者丨高 瑜


