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【治亏创效】一“石”三“鸟”的小技改

【治亏创效】一“石”三“鸟”的小技改 陕化煤化工
2016-09-14
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导读:磷酸分厂在生产组织过程深入贯彻集团公司抓经营、稳生产、降成本、求生存的总体目标,紧紧抓住“成本出血点”,利用


磷酸分厂在生产组织过程深入贯彻集团公司抓经营、稳生产、降成本、求生存的总体目标,紧紧抓住“成本出血点”,利用闲置废弃设备,开展技术创新改造,多措并举,解决系统问题。


新浓缩系统在周期性的停车热洗清理过程中,为提高热洗效果,须对浓缩循环酸系统配加4~5%硫酸的清洗液。以往每次配加浓硫酸时,不仅造成配加清洗液现场环境恶劣,而且造成地下槽泵腐蚀严重。今年通过对清洗液加酸方式及加酸位置的一个小小技改的实施,使这个问题得到了彻底的解决。

以往新浓缩热洗配加清洗液时,预先在循环酸管道中加入部分循环水,再将整个清洗液所需的浓硫酸量(15t/次)连续加入地下槽,在地下槽内与加入的部分水先行进行混合稀释,而后利用地下槽泵将稀释后的硫酸液送入循环酸管道中,然后再向循环酸系统中补加足够的清洗用水,之后进行循环升温热洗系统。但浓硫酸在加入地下槽与水稀释的过程中,一方面由于大量稀释热的产生,造成地下槽周围酸雾弥漫,现场环境极差;另一方面,在稀释的过程中,对地下槽泵产生严重的腐蚀,往往在一次稀释配加浓硫酸的过程中,地下槽泵的蜗壳、叶轮、泵轴等就已腐蚀殆尽,备品备件损耗严重;另外,由于地下槽泵的频繁损坏,使得检维修人员不得不时常对此泵进行检修、抢修。

今年7月份后,磷酸分厂组织成立了技术攻关小组,攻关小组工艺设备技术人员经过多次分析论证,认为可以通过对清洗液配加硫酸方式的改变及配加硫酸位置的调整,来彻底解决这个问题。即在每次热洗时,首先将新浓缩循环系统中清洗液用水一次就加够(300m3/次),然后启动循环量为8000m3/h的轴流泵进行循环,之后再将一次热洗所需配加的浓硫酸量全部直接打入循环酸管道中。在循环酸管道中由于有大量的循环液,使浓硫酸稀释时的温度差、浓度差极小,从而使该问题得到解决。


随后根据现场实际,本着盘活闲置资产(设备)、修旧利废、安全实用的原则,制定技改方案。利用闲置的废硫酸槽、硫酸泵,及旧电机和部分旧硫酸管线,在大浓缩厂房西侧增加了一个小的浓硫酸储槽,其储存量可以满足一次热洗所需的浓硫酸,并配加储槽进、出硫酸管道,为避免向循环酸管道加硫酸时可能对出口处循环酸管道(材质316L  DN1600)的腐蚀,制作一个带弯头的DN20短管,插入循环酸管道径向1/3处,使浓硫酸通过此短管、沿循环液流动方向进入循环液中;另外,在每次热洗前将此短管装上,热洗后拆下,避免系统生产时结垢堵塞短管。

技改实施后,使用效果良好,既避免了对现场环境的恶劣影响,又节约了一笔不菲的备品备件费用(每月可节约备品备件费用1万余元),同时也使得维保人员的工作量得到降低、化工操作简单易行,真可谓一“石”三“鸟”。(磷酸分厂   海成立)

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